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非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目可行性研究报告

时间:2023-07-29 14:48:01 | 来源:网站运营

时间:2023-07-29 14:48:01 来源:网站运营

非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目可行性研究报告:一、项目实施背景

1、大大缩短井口气回收项目周期,提高天然气回收率,为我国“双碳”目标的实现增势赋能

在清洁能源业务方面,本次“非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目”由子公司大庆永晨在浙江盆地实施。根据场井的实际情况设计出“模块化设计、撬装化配置”的新理念与技术。

设计阶段,通过灵活运用基本模块化单元,进行功能和流程上有机组合;建设阶段,模块化撬装装置在工厂完成组装与调试;现场阶段,通过简单的柔性连接即可完成整个项目。从而实现工厂预制最大化,现场施工最小化,项目整体周期大大缩短,以满足井场气量随时变化、安装速度快、方便拆迁的要求。







根据井口气量的不同,可以采用不同规格的模块撬装装置通过柔性配置、灵活组合来满足现场生产需要。该装置高度集成、灵活机动、安装周期短、占地少、用工少、投资小、见效快,可以满足不同地区、不同作业状态井口气回收需要。高效回收井口气,可在减少能源浪费、发挥能源最大效能,实现了经济效益与社会效益的高度统一的同时,为我国“双碳”目标的实现增势赋能。

2、缩短与国外二氧化碳驱油技术水平差距,有效提升项目经济效益,为我国油气增储上产攻坚发力

在CCUS业务方面,本次发行募投项目之一“二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目”是公司针对低渗、高温和高盐等复杂油藏二氧化碳驱油矿场试验过程中气窜、波及体积较小等影响二氧化碳驱开发效果的技术问题。

与国内科研院所及大学合作,借助科研院所及大学的研究者多年从事二氧化碳泡沫驱技术研究的科研背景,具备对国内外复杂地质条件二氧化碳泡沫驱方面的技术研发能力及国外成功应用经验背景,开展以环保智能纳米材料的二氧化碳泡沫体系为主的技术研发,并以典型的低渗油田二氧化碳驱试验区为主要试验基地,在二氧化碳驱油藏工程方案及调整方案研究的基础上,根据油藏地质特点应用二氧化碳泡沫辅助

段塞汽水交替驱等多种方法,控制高渗层(或方向)及裂缝气窜,提高二氧化碳驱波及体积,大幅度提高二氧化碳试验区采收率,并实现二氧化碳高效安全地质封存。同时,结合公司未来可能参与的二氧化碳驱油项目情况,开展适应其油藏特点的二氧化碳驱油控气窜、提高波及体积的以环保智能纳米二氧化碳泡沫配方体系为主的调控技术研究及矿场试验,为提高国内二氧化碳驱项目采收率,提升二氧化碳驱油项目经济效益进行技术储备。

本次技术研究所形成的环保智能纳米二氧化碳泡沫驱技术,应用于低渗透油田二氧化碳驱油预计有效期可达12月以上,阶段采收率可提高1.5-3.0%,在泡沫驱有效期内换油率可达0.5t/t以上。该项技术的研究成果可使公司二氧化碳驱油控气窜、扩大波及体积技术达到国内先进水平,可大幅度提高国内不同油藏类型二氧化碳驱油项目的采收率,填补我国在纳米级二氧化碳泡沫驱研究和应用方面的不足,缩短与国外技术水平差距,增强公司的核心技术竞争力。在助力我国双碳目标实现的同时,亦为我国油气增储上产攻坚发力。

3、缓解公司资金压力,优化资本结构,助力公司持续、稳定、健康发展

随着油气行业的持续回暖,公司近年境内、境外业务迅速发展,预计未来几年公司仍将处于增长通道,业务规模仍将持续扩张。公司在业务扩张、技术研发力度的加大,都需要大量的资本投入及流动资金补充,仅依靠内部经营积累和外部银行贷款已经较难满足业务持续扩张对资金的需求。

二、项目基本情况

1、项目概况

本项目实施主体为公司全资子公司大庆永晨。项目建设内容主要如下:

项目建设期为2年,总投资7,540.72万元,其中:设备购置及安装6,800.00万元、控制室值班室等设施200.00万元;铺底流动资金540.72万元(铺底流动资金由公司自有资金支付)。

2、项目建设的必要性

(1)非常规油气资源开发有助于落实国家能源安全发展战略

随着全球常规油气产量稳产,非常规油气资源勘探开发力度持续增加,美国自20世纪70年代起对页岩气、致密气、煤层气、页岩油等非规油气开展攻关投入,并于21世纪初逐步实现了页岩气的商业化、规模化和产业化。

2021年我国一次能源消费结构中天然气占比8.9%,而世界一次能源消费结构中天然气占比超过24%,因此我国在天然气领域仍有较大提升空间。随着对天然气消费需求的提升,非常规油气资源特别是页岩气将成为增产主力能源,有望缓解我国天然气供应不足的局面。我国在页岩气储量方面位居世界前列,根据《BP世界能源统计年鉴》公布的数据,目前我国页岩气储量高达31.6万亿立方米,极具开发潜力。

根据国家能源局发布的《页岩气发展规划(2016-2020年)(展望到2030年)》,2030年我国力争实现页岩气产量800亿立方米至1,000亿立方米。目前我国最大的页岩气生产基地——川南页岩气基地,经过十余年探索实践,2020年已建成“万亿储量、百亿产量”页岩气区;2021年建成首个千万吨级页岩气田,打造了页岩气规模、快速、高效、绿色发展的中国样板。随着“十四五”规划进一步强调实施能源资源安全战略,非常规油气资源作为增产主力,开采力度有望维持。

(2)非常规油气田井口气回收将有效解决能源浪费和碳排放问题

我国是能源生产大国,但更是一个能源消费大国。伴随着我国经济的快速增长,能源储量与未来几十年的发展需求之间的缺口将越来越大。特别是近年来能源消费急剧增长,供需矛盾更是日益突出的同时所引发的能源紧缺和环境恶化等一系列的经济和社会问题,直接威胁国家经济安全。与能源短缺形成强烈反差的是,敞口式的能源消费造成浪费惊人。我国单位能耗所创造的财富远远低于发达国家,单位GDP的能耗比国际水平高出许多,是世界平均值的3至4倍、日本的7倍、美国的3.3倍、德国、法国的7.7倍。目前,中国已成为世界上能源浪费最严重的国家之一。

与此同时,我国各大油气田在油气田开发过程中,部分油气井由于地处偏远、分布零散、距离管网远,此类油气井资源自开采之后从未被充分有效利用,相关油气井在作业、反排、试气过程中都有大量气体放出,无法回收时只能将天然气放燃,每天几万方甚至几十万方的天然气白白烧掉或空排,造成巨大的能源浪费和碳排放污染。

一方面是天然气“气荒”,另一方面是大量“气能源”直接排空或无效燃烧。巨大的能源浪费和碳排放污染已经成为国家能源综合利用亟待解决的问题。对此,公司本募投项目计划采用新型的“模块化撬装式CNG柔性装配”(即模块化设计+撬装式装配)工艺将各油气井口天然气进行回收、颗粒归仓,从而有效解决油气资源浪费和碳排放问题,提升资源综合利用程度。

3、项目建设的可行性

(1)终端市场需求的可行性

1)我国天然气需求强劲,消费缺口较大

2021年,我国天然气表观消费量达到3,726亿方,同比增长12.7%,产量2,053亿方,较2020年增长8.2%,天然气缺口近700亿方。如此巨大的天然气消费缺口导致2021年我国天然气进口量12,136万吨,同比增长19.9%,对外依存度继续攀升,达到44.1%,高于2020年的41.5%。

2)非常规井口CNG需求旺盛,市场空间巨大

截止2021年12月30日,我国目前已投产、在建和拟建的CNG压缩母站共计706座;已投产加气母站558座,在建加气母站21座,拟建加气母站127座;CNG加气母站规模10,162万立方/日,已投产加气母站设计规模总计7,869万立方/日,在建加气母站设计规模总计463万立方/日,拟建加气母站设计规模总计1,830万立方/日,呈现快速增长趋势。

2021年,全国生产LNG达1,545.10万吨,同比增长9.2%;LNG进口量7,893万吨,同比增长18.3%,超越日本,成最大LNG进口国。国内LNG远远不能满足国家的发展需要,80%依赖进口。非常规井口CNG作为天然气市场三大支柱之一(液化天然气LNG、常规天然气、非常规井口CNG),是天然气市场的有力补充。

由于液化天然气和管道天然气严重依赖进口,井口CNG在填补天然气市场需求方面更加凸显其重要性,以前4-10月是销售淡季,11-3月才是CNG母站的旺季,近两年,CNG供不应求,已没有淡旺季之分,市场需要旺盛。

(2)项目所在地区市场条件的可行性

1)项目所在地区油气开发情况根据国家能源局发布的《页岩气发展规划(2016-2020年)》,2030年我国力争实现页岩气产量800亿立方米至1,000亿立方米。目前我国最大的页岩气生产基地——川南页岩气基地,经过十余年探索实践,2020年已建成“万亿储量、百亿产量”页岩气区;2021年建成首个千万吨级页岩气田,打造了页岩气规模、快速、高效、绿色发展的中国样板。

随着“十四五”规划进一步强调实施能源资源安全战略,非常规油气资源作为增产主力,开采力度有望维持。川渝政府计划“十四五”期间投资2,700亿元,实现2025年天然气产量630亿立方米,2035年建成中国首个1,000亿级天然气生产基地。西南油气田公司预计“十四五”新增页岩气探明储量达4万亿立方米,2025年页岩气产量有望达270亿立方米。

2)项目所在地区未来CNG规划情况

本项目拟实施地区位于浙江盆地,作为中国产气大省之一,2021年浙江省天然气产量达到484亿立方米、同比增长12%,产量、增量均居全国第一;天然气消费量268亿立方米、同比增长13%。集中了大庆油田、中原油田、浙江油田等钻采公司在浙江地区进行油气开发,浙江盆地产气量占全国的30%,2022年1-7月浙江产气323.10亿立方米,为全国最高。

2021年11月,浙江省发展和改革委员会、浙江省能源局印发《浙江省天然气汽车加气站布局方案(2021-2025年)》,提出到2025年浙江将规划新建加气站500座(含高速公路服务区141座),其中,CNG加气站15座、LNG加气站401座、L-CNG加气站8座、CNG/LNG合建站76座,届时CNG的需要将进一步提升。

(3)公司技术及人才储备方面的可行性

由于常规CNG设计思路和装置适应性无法适应偏远地区油气田井口不同的气质、压力、排量作业要求,更不能满足井场气量随时变化、安装速度快、方便拆迁等需要。为此,公司根据场井的实际情况设计出“模块化设计、撬装化装配”的新理念与作业流程。

设计阶段,通过灵活运用基本模块化单元,进行功能和流程上有机组合;建设阶段,模块化撬装装置在工厂完成组装与调试;现场实施阶段,通过简单的柔性连接就可完成整个项目。从而实现工厂预制最大化,现场施工最小化,项目整体周期大大缩短。目前,公司已拥有一支经验丰富、技术过硬的CNG作业团队,2021年在浙江盆地开展井口气回收项目。通过近一年的建设、运维,积累了丰富经验,为后续募投项目的顺利实施打下了坚实基础。

4、项目具体投资情况

根据测算,本项目总投资7,540.72万元,其中包含设备购置安装、铺底流动资金等。

5、项目经济效益分析

经测算,本项目主要经济指标如下:







如上表所示,募投项目投资收益较好,能够给公司带来良好回报。

6、项目审批情况

本项目已取得大庆高新技术产业开发区《企业投资项目备案承诺书》(项目代码:2210-230671-04-01-696567)。鉴于本项目业务开展均在甲方项目现场,环保要求均按照甲方规定的标准执行,作业过程中基本不产生超过技术标准的废水废气等污染排放,也不会对作业地环境产生重大污染影响,因此,本项目不涉及土地、环评等审批事项。

7、项目实施进度安排

本项目分两期建设,建设期为2年,项目预计进度安排如下:







此报告为正式摘取部分,需编制政府立项、银行贷款、投资决策等用途可行性研究报告咨询思瀚产业研究院。

来源: 思瀚产业研究院 通源石油



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